方快鍋爐廠區(qū)內(nèi)部擁有專(zhuān)門(mén)的波紋爐膽生產(chǎn)線,可根據(jù)計(jì)算機(jī)設(shè)定模式進(jìn)行波膽加工;同時(shí),這也是方快鍋爐特有的加工技術(shù),每年光是天然氣燃料成本就超出500萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)該生產(chǎn)線燒制出的波紋爐膽,既能增加鍋爐受熱面,又能緩解由熱脹冷縮帶給燃燒室的損傷影響,大大延長(zhǎng)鍋爐的使用壽命。
為了評(píng)判鍋爐遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在線分析指導(dǎo)功能是否具有節(jié)能效果,運(yùn)用傳感和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)發(fā)該系統(tǒng),并選取了兩臺(tái)安裝該系統(tǒng)的在用鍋爐進(jìn)行了節(jié)能調(diào)整對(duì)比試驗(yàn).通過(guò)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)分析得出:該系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)傳感器準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性得到有效驗(yàn)證,可滿足鍋爐運(yùn)行參數(shù)的可靠采集;該系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析功能有效地指導(dǎo)司爐工節(jié)能操作.陽(yáng)江燃?xì)忮仩t哪家好排煙溫度從123℃降低至108℃,排煙氧量從8.5%降低至2.7%,燃煤/生物質(zhì)鍋爐排煙溫度從168℃降低至167℃,排煙氧量從18%降低至15%,有效地減少了排煙熱損失;該系統(tǒng)能夠指導(dǎo)司爐工運(yùn)行調(diào)整,具有節(jié)能效果.燃?xì)忮仩t熱效率提高了3.40%,燃煤/生物質(zhì)鍋爐提高了7.57%,節(jié)能效果明顯.目前,該系統(tǒng)已在133臺(tái)鍋爐安裝使用,取得良好節(jié)能效果。
而立臥結(jié)合的結(jié)構(gòu),受熱面可以分別垂直和水平布置,適宜于煙氣垂直與水平相結(jié)合式流動(dòng),此結(jié)構(gòu)使在受熱面間設(shè)置分離裝置進(jìn)行煙塵預(yù)分離成為可能??偠灾?,采用何種結(jié)構(gòu)主要根據(jù)水泥線生產(chǎn)工藝流程布置,相對(duì)空間和占地面積并考慮余熱鍋爐對(duì)廢氣的綜合利用效果等因素來(lái)決定。
氨法脫硫是控制二氧化硫排放的主要技術(shù)手段,但脫硫后煙氣中可能存在氨逃逸的問(wèn)題.以某煉化企業(yè)自備電廠兩臺(tái)燃煤鍋爐及相關(guān)脫硫設(shè)施為研究對(duì)象,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)氨法脫硫設(shè)施出口氨、顆粒物、硫酸銨、二氧化硫,評(píng)價(jià)脫硫后煙氣中氨逃逸情況.研究結(jié)果表明:部分監(jiān)測(cè)時(shí)段外排廢氣中氨濃度超過(guò)HJ2001-2010《火電廠煙氣脫硫工程技術(shù)規(guī)范氨法》中氨逃逸質(zhì)量濃度10倍以上,硫酸銨是顆粒物中的主要成分,硫酸銨的逃逸是導(dǎo)致顆粒物濃度超標(biāo)的主要原因。
延長(zhǎng)冷凝鍋爐壽命的主要方法——定期保養(yǎng):冷凝鍋爐通過(guò)采用煙氣熱回收技術(shù),從而實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)鍋爐無(wú)法達(dá)到的高熱效率和運(yùn)行效率,近幾年來(lái)得到用戶和市場(chǎng)的廣泛喜愛(ài)和接受。用戶在購(gòu)買(mǎi)過(guò)冷凝鍋爐后不僅要重視鍋爐的安全平穩(wěn)運(yùn)行,也要進(jìn)行定期保養(yǎng),從而使鍋爐擁有更為長(zhǎng)久的使用壽命。那么,人們?cè)谑褂美淠仩t時(shí)應(yīng)該注意哪些維護(hù)保養(yǎng)事項(xiàng)呢?
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